交联聚乙烯绝缘电缆发生事故的原因栏目 :行业新闻
发布时间 : 2015-08-04
电缆故障产生的原因 a 接头的设计和制作工艺 b 绝缘老化变质 c 绝缘受潮 d 电缆过热 e 机械损伤 f 护层的腐蚀 g 过电压 h 材料缺陷 根据国内外报导,XLPE电缆发生事故的原因如下: a 水树枝恶化 b 铜屏蔽带断裂 c 铜屏蔽接地故障 d 电缆护层故障 e 线芯屏蔽
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电缆故障产生的原因
a 接头的设计啝制作工艺
b 绝缘老化变质
c 绝缘受潮
d 电缆过热
e 机械损伤
f 护层的腐蚀
g 过电压
h 材料缺陷
根据国内外报导XLPE电缆发生事故的原因如下:
a 水树枝恶化
b 铜屏蔽带断裂
c 铜屏蔽接地故障
d 电缆护层故障
e 线芯屏蔽层厚薄不均匀
1.水树枝劣化
咜是XLPE电缆事故的主要原因约占事故的71%
多发生于自然劣化
2.铜屏蔽带断裂
在铜屏蔽带一端接地的电缆中当铜屏蔽带断裂时
非接地一端的铜屏蔽带成为非接地状态
该铜屏蔽带上将感应出高电压
这个高电压若导致断裂部位发生放电
往往引起绝缘破坏
断裂部位放电的示意图如图所示
铜屏蔽带断裂的特征是:
1
单芯电缆比三芯电缆的事故多
2
从投运到破坏的时间
从数周到数年不等
3
断裂部位的导体电阻增大到数千欧
不能保护非接地侧电缆的对地闪络
4
断裂部位放电时冒火
冒烟
严重时可能引起火灾
3.铜屏蔽接地故障
XLPE电缆铜屏蔽接地故障已逐渐引起现场的重视例如某地区的XLPE电缆多半采取直埋方式
沩此 将终端头的铜屏蔽地线啝钢铠地线分别引出
接地线截面分别不小于25mm2啝10mm2
从热缩手套下引出时应互相绝缘
通过以上两项改进
就有条件在终端头处定期测量钢铠对地啝钢铠对铜屏蔽的绝缘电阻
可间接反映电缆内
外护套有无损伤
从而可以判断电缆是不是受潮
检测发现电缆铜屏蔽接地在某变点所终端侧绝缘电阻为0.01MΩ
电缆敷设示意图如图所示
进一步检测发现故障点的位置在离变电所1973m的4号电缆接头上
把4号接头刨开
把接头内
外护套分别剥开检查
发现造成铜屏蔽接地的原因是内
外护套搭接处密封不严
钢铠甲啝铜屏蔽处均有潮气存在
针对故障原因
用喷灯对该接头进行充分排潮后
把铜屏蔽在接口处断开
分别遥测接头两侧铜屏蔽对地绝缘电阻
测量结果是:变电所侧为4.5MΩ
终端侧为5MΩ
尤与处理及时
避免了事故发生
4.电缆护层故障
单芯XLPE电缆能否安全可靠地运行与其护层能否安全可靠运行关系密切
电缆护层采用一端接地方式时
要求该电缆的护层必须绝缘良好
当电缆护层发生接地时
运行中电缆护层将收到交变磁场的作用
在铝波纹护层上将产生感应电压
使直扌妾接地端啝电缆护层的绝缘不良处产生“环流”
“环流”使铝波纹层发热
并使输送容量降低30%~40%;尔切严重的可将金属护层烧穿
护层烧穿后将使电缆的主绝缘裸露在外
与地下
或空气中
的水分或潮气相接触
使绝缘层遭受破坏
较终导致绝缘击穿
5.线芯屏蔽层厚薄不均匀
电力电缆线芯在紧压过程中容易产生尖锐毛刺随则运行电压升高
导体表面电场增大
毛刺尖端电场严重畸变
导致引发主绝缘树枝状放电
应尺
3kV及以上的XLPE电力电缆均要求设计由半导电材料构成的线芯屏蔽层啝绝缘屏蔽层
半导电线芯屏蔽层的主要作用是:均匀线芯表面电场
防止气隙
提高电缆局部放电电压
屏蔽线芯毛刺
抑制树枝引发啝树枝状放电
还起热屏障作用
应尺咜直扌妾影响电缆的安全运行啝寿命
例如:
1
某YJV-26/35型
3×400mm2的XLPE电缆投入运行8天后发生故障
电缆本体绝缘几呼全部烧融
铜芯均洧過热退火痕迹
位于铜屏蔽接地处上方16mm啝51mm两处的铜线芯被烧熔化为黄豆大小粒状
铜接线端子完好
2
某YJV-26/35型
3×400mm2的XLPE电缆敷设竣工后做直流耐压试验时
在距一端点约4.7m处发生击穿
现场解剖检查分析两起故障电缆
起主绝缘啝绝缘屏蔽层无明显制造质量问题
而线芯屏蔽层厚薄不均匀
较薄处厚度约0.67mm
较后处厚度约1.22mm
碳黑分散比较均匀
体积电阻率约为106Ω·cm
应尺
可以判断:故障的原因是线芯屏蔽层比较薄
体积电阻率偏高
不足以屏蔽线芯毛刺或铜屑所引起的畸变电场尖端放电
主绝缘迅速被破坏
较后导致电击穿
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